SEW減速機(jī)漏油怎么辦?
SEW減速機(jī)內(nèi)壓大于外界大氣壓是漏油的主要原因之,如果設(shè)法使機(jī)內(nèi)、機(jī)外壓力均衡,漏油就可以防止。直交軸減速機(jī)雖都有透氣帽,但透氣孔太小,容易被煤粉、油污堵塞,而且每次加油都要打開檢查孔蓋板,打開次就增加次漏油的可能性,使原本不漏的地方也發(fā)生泄漏。為此,制作了種油杯式透氣帽,并將原來薄的檢查孔蓋板改為6 mm厚,將油杯式透氣帽焊在蓋板上,透氣孔直徑為6 mm,便于通氣,實(shí)現(xiàn)了均壓,而且加油時(shí)從油杯中加油,不用打開檢查孔蓋板,減少了漏油機(jī)會(huì)。
SEW減速機(jī)暢流:要使被齒輪甩在軸承上多余的潤(rùn)滑油不在軸封處積聚,必須使多余的潤(rùn)滑油沿定方向流回油池,即做到暢流。具體的做法是在軸承座的下瓦開個(gè)向機(jī)內(nèi)傾斜的回油槽,同時(shí)在端蓋直口處也開缺口,缺口正對(duì)回油槽,這樣多余的潤(rùn)滑油經(jīng)缺口、回油槽流回油池。
SEW減速機(jī)采用新型密封材料:對(duì)于直交軸減速機(jī)靜密封點(diǎn)泄漏可采用新型高分子修復(fù)材料粘堵。如果減速機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)中靜密封點(diǎn)漏油,可用表面工程技術(shù)的油面緊急修補(bǔ)劑粘-高分子25551和90T復(fù)合修復(fù)材料來堵,從而達(dá)到消除漏油的目的。
SEW減速機(jī)認(rèn)真執(zhí)行檢修工藝:在直交軸減速機(jī)檢修時(shí),要認(rèn)真執(zhí)行工藝規(guī)程,油封不可裝反,唇口不要損傷,外緣不要變形,彈簧不可脫落,結(jié)合面要清理干凈,密封膠涂抹均勻,加油量不可超過油標(biāo)尺刻度。
SEW減速機(jī)擦拭:直交軸減速機(jī)靜密封點(diǎn)通過治理,般是可以達(dá)到不滲不漏的,但動(dòng)密封點(diǎn)由于密封件老化、差、裝配不當(dāng)、軸表面粗糙度高等原因,使得個(gè)別動(dòng)密封點(diǎn)仍有微小滲漏,由于工作環(huán)境差,煤塵粘到軸上,顯得油乎乎片,所以需要在設(shè)備停止運(yùn)轉(zhuǎn)后,擦拭軸上的油污。
SEW減速機(jī)的上述齒面接觸狀態(tài)不正常,有三個(gè)方面的副作用:形成不了油楔,動(dòng)壓油膜形成困難;由于空接觸區(qū)的存在使接觸區(qū)域變小,在載荷定的情況下,接觸區(qū)應(yīng)力水平提高;接觸部位集中在嚙入端,嚙入端接觸區(qū)有拐點(diǎn),在負(fù)載作用下,造成啃齒。由于接觸區(qū)拐點(diǎn)的啃刀作用,拐點(diǎn)在RV減速箱蝸桿齒面上啃出道道溝槽,此溝槽會(huì)加劇蝸輪的磨損,又因滑動(dòng)速度的存在,接觸區(qū)無油干磨和應(yīng)力水平的提高造成接觸區(qū)溫度升高,加劇了蝸輪蝸桿減速機(jī)蝸輪副黏著磨損的形成,隨后黏著磨損脫落的磨粒又造成磨粒磨損,周而復(fù)始,這兩種磨損惡性交替進(jìn)行,蝸輪很快被磨光,出現(xiàn)了蝸輪蝸桿減速機(jī)的早期異常磨損。
裝配工藝:RV減速機(jī)裝配時(shí),為保證裝配,需增加調(diào)整墊圈使蝸輪副處于理想的工作狀態(tài),檢查嚙合情況,無啃齒、嚙合部位偏移、嚙合面積過小等問題。
SEW減速機(jī)蝸輪蝸桿的跑合:由于蝸輪滾刀不可能做到和工作蝸桿相同,故其共軛齒形的zui后形成,全依賴跑合和負(fù)載運(yùn)轉(zhuǎn)實(shí)現(xiàn),跑合后蝸桿的承載能力特別是效率都會(huì)有大幅度的提高。
跑合不足會(huì)使蝸輪副發(fā)生進(jìn)展性磨損,主要通過噪音變化判斷蝸輪副是否處于正常磨損階段。
SEW減速機(jī)潤(rùn)滑油溫度:蝸桿傳動(dòng)屬于摩擦傳動(dòng),工作時(shí)會(huì)產(chǎn)生大量的熱量,這會(huì)導(dǎo)致潤(rùn)滑油溫度過高,從而使蝸輪蝸桿減速機(jī)的齒面發(fā)生膠合,影響其傳動(dòng)。為此,對(duì)連續(xù)工作6小時(shí)后的RV減速器進(jìn)行了油溫測(cè)試。潤(rùn)滑油夾質(zhì)硬質(zhì)顆粒:對(duì)故障RV減速機(jī)的潤(rùn)滑油進(jìn)行過濾后,發(fā)現(xiàn)濾網(wǎng)上有大小不等的硬質(zhì)顆粒。潤(rùn)滑油中含有硬質(zhì)顆粒,將使蝸輪副直處于磨粒磨損狀態(tài),加速了磨損。